復(fù)合陶瓷纖維保溫涂料在環(huán)形爐上的應(yīng)用
摘 要:針對環(huán)形爐爐頂爐墻表面溫度高、爐體散熱損失大、導(dǎo)致加熱能力低、待溫時間偏長的問題,選用了復(fù)合陶瓷纖維保溫涂料,使?fàn)t體散熱損失減少,待溫時間縮短,加熱能力提高,且能耗降低。
關(guān)鍵詞:環(huán)形爐;復(fù)合陶瓷纖維保溫涂料;待溫時間;節(jié)能
1 前言
公司中徑21m環(huán)形加熱爐,原設(shè)計是以生產(chǎn)軸承鋼為主導(dǎo)產(chǎn)品,年產(chǎn)鋼10萬t。由于(1)生產(chǎn)量不斷提高(要求年生產(chǎn)鋼管18萬t);(2)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化(以生產(chǎn)碳結(jié)管為主,加熱溫度比軸承鋼升高60~70℃);(3)管坯組距發(fā)生變化(原設(shè)計φ155mm和φ190mm管坯占32%,現(xiàn)實際達(dá)到84%);(4)爐況發(fā)生變化(爐頂爐墻表面溫度較高,散熱損失達(dá)到9.2X106kJ/h,煤氣熱值偏低,只達(dá)到5700kJ/m3;(5)空氣、煤氣調(diào)節(jié)閥不能調(diào)節(jié)等原因,致使待溫時間越來越長,煤氣單耗很難進(jìn)一步降低,成為制約170機(jī)組進(jìn)一步提高生產(chǎn)量,降低煤氣單耗的突出因素之一。
2 措施
為了解決待溫時間長的問題,見表1。攻關(guān)組通過查閱大量相關(guān)資料,收集各種信息,提出了在爐頂和爐墻表面增加一層由天津市馳華節(jié)能保溫材料有限公司生產(chǎn)的新型復(fù)合陶瓷纖維保溫涂料,以減少爐體的散熱損失。該材料具有保溫效果好、容重輕、施工方便又不需要停爐的優(yōu)點。組織爐窯公司進(jìn)行現(xiàn)場施工,根據(jù)表面溫度的高低,其施工厚度不同,爐頂表面施工厚度60—70mm,爐墻內(nèi)外環(huán)表面施工厚度10—20mm。
3 材料性質(zhì)
該復(fù)合陶瓷纖維保溫涂料以優(yōu)質(zhì)的陶瓷纖維為基料,集多種輕質(zhì)無機(jī)礦物為填料、復(fù)合高溫粘結(jié)劑,經(jīng)特殊工藝制成一種黏稠纖維狀膏體,其干固后形成封閉微孔結(jié)構(gòu)與網(wǎng)狀纖維為一體的優(yōu)質(zhì)高效保溫材料。它導(dǎo)熱系數(shù)低,干固容重輕,粘結(jié)性強(qiáng),抗震動,不開裂,不脫落,各項功能指標(biāo)均優(yōu)于傳統(tǒng)的保溫材料??捎糜诮橘|(zhì)保溫溫度-40—860℃下的任何設(shè)備,使用壽命是傳統(tǒng)保溫材料的2倍。這種材料無腐蝕,無毒,不污染環(huán)境,施工方便,不需附加輔助材料,不受溫度限制,不需停爐施工,并且施工后表面平整美觀。
4 應(yīng)用效果
通過近幾個月的使用觀察,證明該材料使用后,效果良好,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
(1)爐頂表面溫度明顯降低(≤100℃),爐墻表面溫度明顯降低(≤60℃),施工當(dāng)月待溫時間明顯下降,煤氣單耗下降,統(tǒng)計結(jié)果:當(dāng)月生產(chǎn)量15012t,待溫時間1354min(主要集中在施工前半個月),煤氣單耗372m3/t,待溫時間減半。10月份生產(chǎn)量15964t,待溫時間1423min,煤氣單耗313m3/t。11月份生產(chǎn)量17243t,待溫時間1308min,煤氣單耗317m3/t。 12月份生產(chǎn)量15266t,待溫時間1410min,煤氣單耗337m3/t。
(2)第1、2、3、4區(qū)爐膛溫度明顯提高,1、2區(qū)更明顯,有利于管坯在該溫度下限范圍內(nèi)燒透,保證了加熱質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量,降低了穿孔軋制電流,減少了穿孔機(jī)故障時間。
(3)爐頂表面溫度低,使?fàn)t頂調(diào)節(jié)閥等儀表設(shè)備得到有效的保護(hù),降低了維修費用。
(4)降低了成本,1-9月份平均煤氣單耗380m3/t與9-12月平均煤氣單耗323m3/t比較,t鋼煤氣單耗下降了 57m3/t。按135元/km3計算,t鋼節(jié)約成本7.69元;按每月生產(chǎn)量15000t計算,月節(jié)約成本11.543萬元,扣減材料費5.9萬,施工費2.8萬(本單位爐窯公司施工)共計8.7萬元,實現(xiàn)了當(dāng)月收回成本,并創(chuàng)效益2.8萬元,全年可創(chuàng)效益138.51萬元。
(5)有利于進(jìn)一步提高生產(chǎn)量。根據(jù)目前不完全統(tǒng)計,生產(chǎn)φ190mm管坯平均日待溫時間,由原來的240min下降到了140min,在其它條件不發(fā)生變化的前提下,日生產(chǎn)量可提高50t。生產(chǎn)φ155mm管坯,平均日待溫時間由原來的100min下降到20min,在其他條件不發(fā)生變化的前提下,年生產(chǎn)量可提高1.2萬t。并為開發(fā)φ210mm管坯和進(jìn)一步提高生產(chǎn)量提供了保障。
5 結(jié)論
在對環(huán)形爐爐頂?shù)谋貑栴}上,原準(zhǔn)備選用超輕質(zhì)澆注料,其導(dǎo)熱系數(shù)為0.24W/(m·K),容重為0.42t/m3,保溫厚度為10cm,經(jīng)測算爐頂承重可達(dá)13.6t。經(jīng)對比研究,決定采用復(fù)合陶瓷纖維絕熱涂料,其導(dǎo)熱系數(shù)為0.08/W(m·K),容重為0.16t/m3,保溫厚度為6.5cm。施工后其爐頂承重僅3.23t,僅此一項就可使?fàn)t項承重降低74%。同時,由于爐頂保溫效果的提高,不僅減少了爐頂?shù)臒崮軗p耗,降低了爐頂?shù)臏囟?,而且更重要的是提高了爐頂金屬吊掛件、錨固磚的整體承載能力,延長了窯爐的使用壽命。
事實證明,選用復(fù)合陶瓷纖維保溫涂料,措施是有效的,節(jié)能效果明顯,值得大力推廣。這里需要提示兩點:①爐頂增加厚度不宜過厚,以免增加爐頂金屬吊掛件、錨固磚承載能力。②要關(guān)注爐頂金屬吊掛件的溫度,以免溫度過高,強(qiáng)度降低,引起爐頂跨塌。但是,要徹底解決170機(jī)組繼續(xù)增產(chǎn)的待溫問題,環(huán)形爐節(jié)能改造工作還有待于進(jìn)一步深人和提高。
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