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降低細(xì)紗細(xì)節(jié)的前紡工藝實(shí)踐

http://njchuangji.com 2015年09月19日        

本文主要闡述了針對(duì)原料中短絨含量過(guò)高造成成品紗細(xì)節(jié)過(guò)多的問(wèn)題,通過(guò)對(duì)設(shè)備工藝的調(diào)整與改進(jìn),從而穩(wěn)定細(xì)紗質(zhì)量。


由于2003年原料價(jià)格大幅上揚(yáng),因此在紡制13.9 tex針織紗時(shí)選用了一部分澳大利亞進(jìn)口原棉,但由于外棉短絨含量高,造成細(xì)紗細(xì)節(jié)過(guò)多,嚴(yán)重影響了紗的綜合品質(zhì),因此,在前紡設(shè)備上適當(dāng)進(jìn)行了改進(jìn),同時(shí)合理調(diào)整工藝,從而使細(xì)紗千米細(xì)節(jié)從2001Uster公報(bào)的25%~50%水平提高到5%的水平,條干CV%值也由25%的水平提高到5%的水平,從而大大提高了成紗質(zhì)量。
現(xiàn)將實(shí)踐中主要工藝調(diào)整與改造介紹如下:
1 配棉
國(guó)產(chǎn)原棉占40%,進(jìn)口棉占60%。


2紡紗工藝流程
A002D自動(dòng)抓棉機(jī)-A035混開(kāi)棉機(jī)-A036C梳針開(kāi)棉機(jī)-A092A雙棉箱給棉機(jī)-A076單打手成卷機(jī)-A186D梳棉機(jī)-FA306預(yù)并條機(jī)-FA331條卷機(jī)-FA251精梳機(jī)-FA306頭并-FA306末并-A456粗紗機(jī)-FA506細(xì)紗機(jī)-自動(dòng)絡(luò)筒機(jī)


3前紡的主要工藝參數(shù)與改進(jìn)
3.1 清花工序
針對(duì)短絨含量較高的問(wèn)題,在清棉工序采用了“多梳、少傷、輕打”的原則,在保證除雜效果的前提下減少纖維損傷,降低棉卷中短絨含量。首先將A035豪豬打手的第一打手、第二打手、第三打手的速度由830 rpm、510 rpm、620 rpm分別降為730 rpm、440 rpm、520 rpm。將A036C梳針開(kāi)棉機(jī)的打手速度由600 rpm降為500 rpm。其次,將A076C綜合打手的刀片去除,降低了打擊強(qiáng)度,纖維損傷明顯減少,同時(shí)將打手下方的隔距在抽掉三根塵棒后重新調(diào)整,從而使隔距比原來(lái)有較大幅度的放大。
通過(guò)采取上述措施,使整個(gè)開(kāi)清棉的落棉僅有少量增加,但棉卷短絨率與含雜率卻分別控制在12.4%、0.88%的水平。
3.2梳棉工序
梳棉工序的主要作用是梳理、除雜和排除短絨,而梳理質(zhì)量的優(yōu)劣直接影響除雜與排除短絨的效果,但梳理強(qiáng)度不宜過(guò)大,否則會(huì)大幅增加纖維損傷,影響生條中短絨含量。因此,在生產(chǎn)中采用了首先放大刺輥給棉板間隔距而將錫林與蓋板的五點(diǎn)隔距減小,由原來(lái)的0.18、0.15、0.15、0.15、0.18 mm減少為0.15、0.13、0.13、0.13、0.15 mm,這樣既避免了刺輥對(duì)纖維的損傷,又因錫林與蓋板工作區(qū)彌補(bǔ)了刺輥的分梳不足;其次,將前上罩板上口與保持隔距放大為0.6 mm,適當(dāng)?shù)靥岣吡松w板花量,從而使蓋板花排短絨效果明顯提高。以上工藝的調(diào)整使生條中短絨大大降低,由改前的17.5%降低為改后的15.0%。
3.3精梳工序
精梳工序的主要作用是分梳、排雜、排除短絨,因此充分發(fā)揮好精梳機(jī)作用,控制精梳條中短絨含量,對(duì)控制成品細(xì)紗中的細(xì)節(jié)與條干CV%值起著至關(guān)重要的作用,因此在生產(chǎn)中采取了以下措施:
3.3.1合理調(diào)整預(yù)并與條卷工藝,提高精梳卷質(zhì)量,從而為精梳做好充分準(zhǔn)備。
3.3.2采用JZX整體錫林,JZD整體頂梳。
3.3.3將前進(jìn)棉改為后退給棉。
3.4并粗工序
為減少成紗表面毛羽,在并粗工序上主要采取了如下措施:
3.4.1減少并合數(shù),頭、末并均采用6并。
3.4.2調(diào)整并條機(jī)前、后區(qū)牽伸分配,頭并后區(qū)調(diào)整為1.617倍,末并后區(qū)調(diào)整為1.9倍。
3.4.3粗紗機(jī)采取了較小的后區(qū)牽伸,從而充分發(fā)揮主牽伸區(qū)作用,有效地控制了牽伸區(qū)內(nèi)浮游纖維的運(yùn)動(dòng),保證了粗紗的條干。
3.4.4加大粗紗捻系數(shù),有利于細(xì)紗后區(qū)牽伸時(shí)對(duì)纖維運(yùn)動(dòng)的控制。
以上工藝的調(diào)整使熟條條干與粗紗條干CV%值均穩(wěn)定在3.15%、3.93%的水平。


4改進(jìn)前后成品質(zhì)量對(duì)比
通過(guò)對(duì)前紡工藝與設(shè)備進(jìn)行如上所述的調(diào)整與改進(jìn),同時(shí)加強(qiáng)了細(xì)紗機(jī)的工藝設(shè)備與操作的管理,使成品細(xì)紗的質(zhì)量有了較大幅度的提高,質(zhì)量穩(wěn)定情況良好。


5 結(jié)束語(yǔ)
目前,國(guó)產(chǎn)棉價(jià)格居高不下,短絨含量也較高,許多公司又引進(jìn)外棉,所以使混合棉中短絨含量相對(duì)較高,由于短絨含量高而造成的細(xì)紗細(xì)節(jié)過(guò)多,嚴(yán)重影響了細(xì)紗和布面質(zhì)量,通過(guò)適當(dāng)調(diào)整工藝配置,改進(jìn)設(shè)備性能,亦能相對(duì)提高與穩(wěn)定細(xì)紗品質(zhì)。

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