管理改造并舉提高企業(yè)效益
摘 要:本文著重介紹我廠近兩年在基礎(chǔ)管理方面進行的各項新舉措和在技改方面為提高設(shè)備各項綜合性能指標(biāo)而進行的各項技改工作,通過基礎(chǔ)管理和各項改造,軋鋼廠的設(shè)備停機率、可開動率等均達(dá)到全國先進水平。
關(guān)鍵詞:管理 改造 企業(yè) 效益
邢鋼軋鋼廠是利用復(fù)二重軋機軋制φ6-φ8mm的線材生產(chǎn)廠。近幾年,隨著高速線材的相繼建成投產(chǎn),線材市場競爭更加激烈。如何使普線在市場中占有一席之地、使老設(shè)備在市場競爭中立于不敗之地?是擺在我們面前的重要課題。經(jīng)過長期的探索和實踐,我們總結(jié)出我廠必須在提高設(shè)備整體的管理水平和技術(shù)水平上挖潛增效,提高其在市場上的競爭力。
一、加強設(shè)備的基礎(chǔ)管理、提高設(shè)備的管理水平
隨著市場競爭的發(fā)展,設(shè)備管理對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營日益重要,對企業(yè)經(jīng)濟效益影響巨大,迫切需要提高設(shè)備管理水平以獲取經(jīng)濟效益。高水平的管理需要完善的基礎(chǔ)管理工作來支撐。企業(yè)必須加強設(shè)備的基礎(chǔ)管理,提高設(shè)備的作業(yè)率、保持低成本的穩(wěn)定運行,才能在市場競爭中取得主動地位。
我廠這幾年在設(shè)備的基礎(chǔ)管理上很下工夫,在不斷完善健全規(guī)章制度、責(zé)任制度、管理制度、職工培訓(xùn)的基礎(chǔ)上,先后制定并實施了設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化檢修管理、設(shè)備零故障管理等制度,同時還進行了設(shè)備三規(guī)的完善與推廣、三位一體點檢管理辦法等工作。通過對以上制度和辦法的實施,使設(shè)備的基礎(chǔ)管理取得了良好的效果,同時提高了每位員工自身素質(zhì)和技能。
1.設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化檢修的制定與實施:
設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化檢修是指對所有的檢修設(shè)備在檢修前,就已制定了詳細(xì)的施工方案,備件材料已落實到位,現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境、人員配置等影響檢修順利進行的各種因素以綜合考慮后,而制定出的一套最佳檢修標(biāo)準(zhǔn)。檢修標(biāo)準(zhǔn)主要包括:(1)檢修前的準(zhǔn)備工作。具體內(nèi)容為檢修的人員、工種需求、檢修的工具配備、檢修的備件材料需求。(2)檢修的工序。具體為每道工序的檢修人員和工種、檢修的工作流程、檢修的注意事項、檢修量化時間等。(3)檢修標(biāo)準(zhǔn)。即每個檢修工序依據(jù)的檢修標(biāo)準(zhǔn)。(4) 試車驗收。即檢修完畢經(jīng)試車后驗收的原始記錄。 (5) 檢修安全。檢修時應(yīng)注意的安全事項。 (6)檢修后注意事項。要求場地干靜、備件擺放有序、設(shè)備排放整齊。此項工作從2001年1月開始,先后對車間的中軋3個減速箱、精軋2個減速箱和2個增速箱實行了標(biāo)準(zhǔn)化檢修,使中精軋箱體處于完好狀態(tài)。通過實施標(biāo)準(zhǔn)化檢修,使中精軋箱體的檢修周期由原來的4月/次延長到8月/次,檢修費用大幅下降,大大提高了設(shè)備的使用壽命。
2.設(shè)備零故障管理的制訂與實施:
設(shè)備零故障管理是指 “設(shè)備操作零故障崗位、設(shè)備管理達(dá)標(biāo)機房”的活動。此項工作主要包括以下幾個方面內(nèi)容:(1)實行定人包機責(zé)任制。把每臺設(shè)備分到每一個人,進行專人操作、維護。(2)工作時間有序化。把480分鐘工作內(nèi)容進行細(xì)化,根據(jù)設(shè)備、生產(chǎn)的具體特點,進行合理、統(tǒng)籌安排,即要求職工在規(guī)定的時間內(nèi)完成規(guī)定工作。(3)工作內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)化。即所從事的每項工作均有嚴(yán)格、細(xì)致的工作標(biāo)準(zhǔn)。(4)通過對應(yīng)知應(yīng)會及相關(guān)規(guī)程的培訓(xùn)、考試,提高人的可靠性,最大程度減少人為因素造成的設(shè)備、生產(chǎn)事故。(5)追求設(shè)備運行實效,提高設(shè)備運行的可靠性。如在定修周期內(nèi)出現(xiàn)故障,將被摘牌,取消榮譽稱號。同時為配合零故障管理活動,分別制訂了各崗位的應(yīng)知應(yīng)會、交接班制度、崗位480分鐘行為規(guī)范等各項制度。此項活動從03年4月份開始至03年11月份,我廠共創(chuàng)建5個崗位和2個機房,200余名一線員工、100維檢員工參加培訓(xùn)、考試。使我廠的關(guān)鍵設(shè)備和主要生產(chǎn)崗位均處于嚴(yán)格的受控狀態(tài),設(shè)備管理基本上達(dá)到了程序化作業(yè)模式。
3.設(shè)備三規(guī)的完善與推廣和三位一體點檢管理辦法的實施:
設(shè)備三規(guī)是操作、維檢人員在工作時需要遵守的工作指南,也是設(shè)備完好運行的根本保障。三位一體點檢管理即操作、維護、管理相結(jié)合的設(shè)備運行管理辦法。它是指所有與設(shè)備有關(guān)的人員都要對設(shè)備進行點檢,使設(shè)備無論在開、停機狀態(tài)都處在于監(jiān)控狀態(tài)下,確保設(shè)備隱患及時發(fā)現(xiàn)和消除。針對我廠實際情況,根據(jù)近幾年的設(shè)備改進大,新上設(shè)備多的特點,我們下大力進行了三規(guī)的完善。先后將每個機械、電氣、運行、流體設(shè)備中有改進的和新上設(shè)備的操作、維護、檢修規(guī)程進行更改和完善,對原規(guī)程中不符合要求的進行修正。修改完畢后,我們將三規(guī)進行了全員推廣和學(xué)習(xí),通過學(xué)習(xí)規(guī)范了操檢人員的行為,提高了操檢人員的自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作、檢修技能,掌握了在點檢中準(zhǔn)確判斷隱患部位,及時處理隱患的水平。
“設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化檢修”側(cè)重設(shè)備停機狀態(tài)下,維檢人員按照預(yù)定檢修標(biāo)準(zhǔn)所從事的一系列程序化、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè),重點是徹底消除設(shè)備故障或隱患,提高檢修質(zhì)量,降低維修費用,縮短檢修時間,延長定修周期,確保設(shè)備定修周期內(nèi)無故障運行。“設(shè)備操作零故障崗位、設(shè)備管理達(dá)標(biāo)機房”側(cè)重設(shè)備正常運行時,操作工、維檢工為確保設(shè)備正常運行而進行的一系列程序化、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè),重點是建立牢固的設(shè)備預(yù)防體系統(tǒng),預(yù)防故障發(fā)生。“設(shè)備三規(guī)的完善與推廣和三位一體點檢管理辦法”側(cè)重于以人為本的管理理念,通過針對性的學(xué)習(xí)培訓(xùn),規(guī)范職工的行為,提高職工的技能,減少設(shè)備突發(fā)故障,減少交接班時間、延長檢修周期,提高生產(chǎn)作業(yè)率。通過以上三個方面的工作,把 “求精、求細(xì)、求實”的企業(yè)精神,充分貫穿于整個設(shè)備管理過程中,這樣大大規(guī)范了設(shè)備管理的各個環(huán)節(jié)的工作,提高了設(shè)備運行的可靠性和作業(yè)率。關(guān)鍵運行指標(biāo)均有明顯提高,設(shè)備故障停機率由1.25‰減少到0.71‰。設(shè)備檢修時間由原24小時/月降低到12小時/月,有力地保證了設(shè)備的正常生產(chǎn)。
二、不斷進行技術(shù)改造,提高設(shè)備綜合性能指標(biāo)
要充分發(fā)揮現(xiàn)有設(shè)備的效能,提高設(shè)備的生產(chǎn)能力和設(shè)備的各項綜合性能指標(biāo),通過降低設(shè)備的運行消耗來降低生產(chǎn)成本,以最小的生產(chǎn)成本獲取最大的經(jīng)濟效益,必須堅持設(shè)備管理與更新改造并舉的兩條腿走路的方針,要敢于創(chuàng)新,對那些設(shè)計不盡合理,不能滿足生產(chǎn)要求,在實踐中暴露出缺陷的設(shè)備進行大刀闊斧的改造,以使企業(yè)的設(shè)備保持先進性,逐步形成良好的設(shè)備群體。從2002年我們先后進行了以下改造:(1)加熱爐改造,將普通式加熱爐改為國內(nèi)先進的蓄熱式加熱爐;(2)軋鋼粗軋改造;(3)冷卻水改造,即新建了平流池和氧化鐵皮處理井,提高了軋機的冷卻水能力;(4)精軋?zhí)崴俑脑欤磳⒕堊罱K速度由16m/s提高到18m/s。
1.加熱爐改造:
軋鋼加熱爐于1992年設(shè)計并投入使用,年設(shè)計能力17萬噸。中間經(jīng)過幾次中修擴能改造,加熱能力達(dá)到了40萬噸/年,但隨著設(shè)備的生產(chǎn)能力的提高,加熱爐加熱能力仍不能滿足要求。因此在2002年我們對加熱爐進行了改造,選用國內(nèi)先進的蓄熱式加熱爐代替原來的加熱爐,通過此次改造,加熱爐的年生產(chǎn)能力提高到60萬噸/年,滿足了生產(chǎn)要求噸鋼煤氣消耗下降103方(焦?fàn)t煤氣)。同時,針對鋼坯開軋溫度的變化,經(jīng)過嚴(yán)格計算,合理分配各架次的變形量,備件消耗明顯降低,如噸鋼軸承消耗下降1.5元,導(dǎo)衛(wèi)消耗下降0.5元。設(shè)備耗電量由原來的114Kwh/t降為102Kwh/t。
2.軋鋼粗軋改造:
為提高生產(chǎn)能力,軋鋼決定進行粗軋改造,由軋制120方坯改為150方坯。因此我們根據(jù)車間實際情況和現(xiàn)場位置,經(jīng)過多次的工藝布置,在七連軋后16m處增加一機列,即增加兩架軋機,將原來的23架軋機增加到25架軋機,增加了鋼坯的軋制道次。為配合軋制150方坯,把在七連軋后的剪切42方的曲柄剪改為剪切60方的起停剪。同時為提高線材的拉拔性能將線材冷卻設(shè)備延長了50米,將冷卻廠房延長了35m,通過此次改造,軋鋼廠達(dá)到了軋制150方坯的能力,同時冷卻設(shè)備和廠房的延長,增加了線材的空冷時間、改善了線材的空冷環(huán)境,大大提高了線材的質(zhì)量,使線材的延伸率由原來的30%提高到32%以上。
3.冷卻水改造:
軋鋼自97年以來,不斷深挖潛力,對設(shè)備、軋機進行改造,年產(chǎn)量逐年增長,但由于設(shè)備間的不匹配,導(dǎo)致沉淀池、漩流井回收氧化鐵皮能力差,軋機冷卻水中懸浮物指標(biāo)高達(dá)3000mg/l,冷卻能力明顯降低。軋機冷卻水能力降低又增加了漩流井的負(fù)擔(dān),造成水量不足,溫度高、易斷輥燒軸承等不良后果。同時,水量不足又造成氧化鐵皮在回水溝內(nèi)的堵塞,使回水外溢,漩流井補水增加,水耗增高。因此我們在漩流井回水口處增加氧化鐵皮處理井,將從粗中軋在此處的回水所淤積的氧化鐵皮定期清理干凈。保證了冷卻水的回水質(zhì)量和回水速度,減少了氧化鐵皮的堵塞。同時又采取了在沉淀池外增加了18*50m的平流池等措施,使回水通過漩流井、沉淀池和平流池后懸浮物指標(biāo)下降到50mg/l以下,基本做到了冷卻水的運行。
4.精軋?zhí)崴俑脑欤?br /> 精軋最終速度的快慢直接決定了軋鋼的年產(chǎn)量。對于復(fù)二重軋機來說,限速重點在中、精軋。隨著近幾年我廠管理水平、操作水平以及各項管理制度的完善,精軋?zhí)崴俚臈l件已基本具備。我們從主電機的最大功率及輸出扭矩反算,核對箱體齒輪的安全系數(shù),以最小投入獲得最大收益為原則,通過改變齒輪的配比來提高精軋速度,即將精軋速度由16m/s提高到18m/s。2003年9月實施后,日產(chǎn)量由1430-1460噸提高到1530-1580噸。
通過以上基礎(chǔ)管理和技改工作,充分發(fā)揮了職工的工作能力,規(guī)范了職工的行為,同時使我廠年產(chǎn)量提高到54萬噸,產(chǎn)品質(zhì)量也獲得了用戶好評,產(chǎn)品供不應(yīng)求。各種工序指標(biāo)如生產(chǎn)作業(yè)率達(dá)到93.5%,設(shè)備可開動率達(dá)到97.8%,電耗降到102Kwh/t,分別達(dá)到國內(nèi)同行業(yè)的先進水平。