ATHD-030型數控壓銷機的研制與開發(fā)
摘要 本文結合發(fā)動機生產實際的需要,研制開發(fā)了ATHD-030型數控壓銷機。以工控主機為核心控制單元,基于Linux操作系統(tǒng),采用PCL839位控卡、PW24-24輸入輸出卡實現了機床的位置控制、離散邏輯控制。有效地解決了手工壓銷無法適應的發(fā)動機品種多、批量大和供貨周期短的難題,大大降低了工人的勞動強度。
關鍵詞 發(fā)動機制造 壓銷 數控機床 Linux
1.引言
在發(fā)動機制造過程中,壓銷是一道不可或缺的工序。依據發(fā)動機種類,銷孔的個數及位置分布各不相同。傳統(tǒng)壓銷機的核心為一杠桿機構,其工作流程如下:(1)將發(fā)動機毛坯裝夾在工作臺上;(2)將經過預選過的銷釘放置在銷孔中;(3)通過搖臂轉動絲杠,移動工作臺,將壓銷機壓頭對準銷釘;(4)利用杠桿,大力將銷釘壓入銷孔。該過程有兩個難點:第一工作臺的精確定位,壓頭與銷孔的軸心偏差不得超過30μm;第二,銷釘的壓入深度距銷孔上端面恒為5±0.5mm。利用傳統(tǒng)壓銷機壓銷,這兩項指標的實現程度與操作人員的操作經驗、身體狀況密切相關,屬于勞動密集型工種。
鑒于傳統(tǒng)壓銷機的勞動強度,以及生產單位經常變換產品種類,在加工批量大、供貨周期短時難以與其他加工環(huán)節(jié)相合拍,我們研制開發(fā)了ATHD-030型數控壓銷機。
2.壓銷機的整體設計
如圖1所示為壓銷機的結構簡圖。綜合考慮控制對象要求的定位精度、負載情況以及成本,采用步進電機直聯(lián)滾珠絲杠作為工作臺的開環(huán)驅動單元。機床控制核心采用工控PC機,安裝在控制柜(1)中。工作時,工件安裝在X滑臺(3)上,采用配套夾具進行裝夾。由X、Y滑臺來控制工件在平面上的相對于壓頭(5)軸心的位置。采用汽缸對壓頭的下壓和抬起進行控制,在壓頭行程兩端采用霍爾元件對壓頭位置進行捕捉。
采用這種設計方案,對于壓銷過程中的兩個難以控制的環(huán)節(jié)均得到有效的控制:第一,壓頭軸心與銷孔軸心之間的位置偏差由數控系統(tǒng)的控制精度和滾珠絲杠的傳動精度來保證;第二,銷釘壓入銷孔中的深度可通過調整汽缸的壓力,以及壓入到位后的保持時間來保證。一旦調試合格,機床的精度保持性好,并在這兩個關鍵環(huán)節(jié)均排除了人為誤差,從而能夠有效地保證工件質量。
3.數控系統(tǒng)硬件設計
數控系統(tǒng)的硬件體系結構參見圖2。工控機為數控系統(tǒng)的核心控制單元,負責對整個系統(tǒng)的調度管理,控制位控卡、I/O卡,從而實現數控系統(tǒng)的位置控制、離散邏輯控制功能。主機配備了網卡,可以通過局域網與其他主機鏈接實現DNC群控或進行交換數據。
(1)位置控制[1]
采用研華PCL839智能位控卡,生成指令脈沖,對步進電機進行位置控制,該卡具有自動梯形加減速的功能。機床坐標軸的正、負限位開關以及零位開關信號直接送入PCL839。工控主機通過直接讀寫PCL839位控卡的寄存器組來實現監(jiān)控功能:可以設定輸出脈沖的突跳頻率、最高頻率,以及加速度大小,這些參數決定了坐標軸運行的基本特性;可以指令PCL839產生連續(xù)運行、定長度運行脈沖,控制機床零點返回動作等。
主機計算產生位置指令,寫入PCL839指令寄存器,生成指令脈沖,送往步進電機驅動器,從而實現機床的位置控制。
(2)邏輯控制
工控主機與PW24-24光電隔離輸入輸出卡相配合,實現了內置PLC,對來自控制面板的輸入信號進行高速掃描,同時將輸出信號進行隔離、放大后,直接驅動繼電器,從而實現離散邏輯控制功能[2]。
4.數控系統(tǒng)軟件設計
數控系統(tǒng)軟件開發(fā)基于Linux操作系統(tǒng),Linux為自由軟件,這樣可以開發(fā)具有自主版權的數控系統(tǒng)。系統(tǒng)按照功能分為以下模塊:人機界面管理、機床手動控制、示教功能、機床自動控制、工件參數備份等。其中人機界面采用了類Windows的全中文界面,通過通用鍵盤實現對機床結構參數、工藝參數的設定和修改;在手動控制方式下,可以對機床的坐標軸進行點動、原點返回控制,對輸出點進行手動控制;利用示教功能可以記錄手動控制的軌跡,并用來自動控制機床運動;在自動方式下,按照事先設定的軌跡對工件進行加工。當更換工件種類時,可以對已設定工藝參數的工件進行備份,以便將來重新取出繼續(xù)使用。
圖3為自動加工的流程圖。對于各銷孔位置,可以按照工件的設計尺寸計算出在機床坐標系中的位置,直接填入數控系統(tǒng)提供的表中,從而實現精確定位。
5.結論
在ATHD-030型數控壓銷機完成安裝及功能調試之后,采用HP5528A雙頻激光干涉儀對其定位精度和重復精度進行了檢驗,檢驗結果表明機床在6m/min運行速度下,按3s 精度計算方法:定位精度12μm,重復精度25μm,很好地達到了機床的設計要求。
在長達一個月的試用期間,機床運行穩(wěn)定可靠,控制精度高,平均每分鐘加工一個工件。在更換產品時,只需要重新設定銷孔位置即可,不需對操作人員重新進行培訓。完全能夠適應多品種、大批量、供貨周期短的工程實際需要。
參考文獻
1. PCL-839 3-axis High Speed Stepping Motor Control Card PC-LabCard Series User’s Manual
2. 李秉操,張登舉,付壽英等 單片機接口技術及在工業(yè)控制中的應用 陜西電子編輯部。