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同頻振動故障診斷

http://njchuangji.com 2015年09月19日        

      同頻振動占主導(dǎo)的振動是旋轉(zhuǎn)機(jī)械故障中最常見的現(xiàn)象之一。絕大多數(shù)同頻振動是由轉(zhuǎn)子動不平衡所致,而動不平衡的因素有許多,例如固體物料沉積或沖刷、葉片飛離、葉輪中夾帶異物、軸彎曲等。除此之外,能夠引起同頻振動的還有對中不良、軸承偏心、機(jī)殼變形及支承系統(tǒng)或基礎(chǔ)共振等?;谏鲜鲈?,當(dāng)出現(xiàn)同頻振動占主導(dǎo)時(shí),不要盲目地拆卸轉(zhuǎn)子去做動平衡校驗(yàn),而要綜合機(jī)器實(shí)際情況進(jìn)行分析,判定其真正的振源。
        1.葉輪中夾帶異物
        撫順石化公司石油三廠催化氣壓機(jī)組,壓縮機(jī)徑向軸振動1995年8月開始逐漸升高,10月9日,壓縮機(jī)一側(cè)軸振動值達(dá)到120Nin;11月振動達(dá)到125μm超過二級報(bào)警限。通過現(xiàn)場采集振動信號,發(fā)現(xiàn)壓縮機(jī)的軸振動主要以工頻為主,附有少量的二倍頻,轉(zhuǎn)子兩端軸心軌跡呈狹長的橢圓形。這些振動特征顯示壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子存在動不平衡。當(dāng)時(shí)我們建議只要壓縮機(jī)的軸承潤滑油溫度保持穩(wěn)定,轉(zhuǎn)速不再提高,壓縮機(jī)尚可維持運(yùn)行三個(gè)月。
        根據(jù)診斷意見,機(jī)組維持運(yùn)行至1996年3月。在三個(gè)多月的運(yùn)行中,除壓縮機(jī)的振動有所升高外,機(jī)組其它運(yùn)行參數(shù)都比較平穩(wěn)。雖然壓縮機(jī)的振動平緩上升,但沒有發(fā)生故障。機(jī)器拆開時(shí),也沒有發(fā)現(xiàn)任何損壞。在給轉(zhuǎn)子進(jìn)行動平衡校驗(yàn)時(shí),多次校驗(yàn)都未達(dá)到理想要求,最后,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子動葉中夾有一個(gè)石塊。
        2.軸彎曲
        軸彎曲產(chǎn)生與質(zhì)量偏心類似的激振力,頻譜以工頻為主,軸心軌跡近似圓或橢圓,振幅隨轉(zhuǎn)速的增加而增大,此外軸彎曲的轉(zhuǎn)子軸向兩側(cè)的振動相位相反,幅值較大。當(dāng)彎曲量較小時(shí),轉(zhuǎn)子可以通過動平衡的方法校正。
        撫順石化公司石油二廠一臺轉(zhuǎn)速為8100r/min的氣壓機(jī)組白于壓縮機(jī)軸彎曲振動逐漸升高,壓縮機(jī)的工頻振幅明顯增加(圖1)。經(jīng)過動平衡校驗(yàn)后,同頻振動幅值又恢復(fù)到正常水平(圖2)。

                           

                                                 圖1                                                  圖2 

        3.轉(zhuǎn)子內(nèi)壁吸附液體
        高速離心機(jī)轉(zhuǎn)子或其它空心高速轉(zhuǎn)子在內(nèi)壁的局部吸附油或水汽等冷凝后的液體,當(dāng)轉(zhuǎn)軸旋轉(zhuǎn)時(shí),這種液體會使轉(zhuǎn)子失穩(wěn)。如圖3,當(dāng)轉(zhuǎn)軸高速轉(zhuǎn)動時(shí),液體沿00′的方向甩向轉(zhuǎn)子內(nèi)壁。但此液體并不是停留在00′的延長線上,而是因粘性被帶至沿長線一側(cè),其重心位于與00′夾角為Ψ的直線上。將液體的離心力Fs分解為Ft和Fn兩個(gè)分力,因Ft與O0′垂直,故使轉(zhuǎn)子發(fā)生失穩(wěn)而產(chǎn)生振動,其產(chǎn)生的頻率一般為轉(zhuǎn)速頻率。
        撫順石化公司石油二廠電站汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)組因汽輪機(jī)空心轉(zhuǎn)子進(jìn)油造成振動偏高,多次啟動未能成功。當(dāng)時(shí)曾圍繞振動超高這一問題,在現(xiàn)場分別對軸瓦間隙、動靜葉間隙,20級葉輪的垂直度、軸的彎曲度、地腳螺栓等方面進(jìn)行了檢查處理,但振動未能消除。用便攜式測振儀對殼體測試的頻譜顯示,各點(diǎn)振動以同頻振動為主,很小的2倍頻。因?yàn)橛捎跈C(jī)組剛剛檢修結(jié)束,加之重點(diǎn)排查軸彎曲、軸瓦間隙等,最后把問題集中在空心轉(zhuǎn)子上。經(jīng)檢查空心轉(zhuǎn)子進(jìn)油,清除油垢后,整個(gè)機(jī)組終于啟動并運(yùn)行正常。

  圖3  空心轉(zhuǎn)子內(nèi)壁吸附液體受力分析

        4.殼體或基礎(chǔ)變形
        由于過大的管道力、熱沖擊、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理、材料選用不當(dāng)或焊接不好等,機(jī)器在工作過程中應(yīng)力釋放造成機(jī)殼變形。當(dāng)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,或其它原因造成基礎(chǔ)沉降不均勻等,在管道力的作用下將引起機(jī)器安裝位置變形。當(dāng)殼體或基礎(chǔ)變形時(shí),破壞轉(zhuǎn)子的回轉(zhuǎn)中心或軸承及定子的幾何中心,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子徑向產(chǎn)生同頻振動。
        撫順石化公司石油二廠循環(huán)水場一臺風(fēng)機(jī)由功率為160kW、轉(zhuǎn)速為1485r/min的電機(jī)驅(qū)動,運(yùn)行過程中振動異常。電機(jī)各測點(diǎn)振動值如圖4所示,振動頻率以工頻為主,并測得水平和垂直方向振動相位差約140°。若電機(jī)轉(zhuǎn)子存在動不平衡,電機(jī)水平與垂直方向的振動相位差應(yīng)為90°左右,電機(jī)存在動不平衡的可能性很小。分析認(rèn)為,由于軸向振動較大,電機(jī)與風(fēng)機(jī)存在不對中,再者電機(jī)四個(gè)地腳振動有一側(cè)振動偏高,在排除其螺栓存在松動的可能后,認(rèn)為電機(jī)地腳剛性不足。經(jīng)加固基礎(chǔ)工業(yè)后,機(jī)組運(yùn)行恢復(fù)正常。

圖4   電機(jī)測點(diǎn)分布及振動幅值


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