離心式制冷機維護及檢修
摘 要:重通生產(chǎn)的LXR123(R11) 型(F11與F123兼容)離心式制冷機組是華藥股份公司供應(yīng)7℃水的主力機組。由于此種設(shè)備為我公司首次使用,在運行及檢修中遇到很多問題,有些問題廠家也難以作出合理的解釋。因此我公司組成了攻關(guān)小組,對此類型機組進行了近一年的摸索,形成了一套行之有效的維護及檢修體系。在一年多的工作中,我們積極探索,自制多種專用工具,先后對抽氣回收裝置、導(dǎo)葉、油溫、油壓、電機過熱等故障處理,積累了經(jīng)驗,保障了生產(chǎn)的正常運行。
關(guān)鍵詞:離心制冷機 維護 檢修 參數(shù)
離心式制冷機組是供應(yīng)華藥公司7℃水的主力機組,以前使用的是上海產(chǎn)FLZ-1000型機組,在使用近20年后,該種機組已經(jīng)淘汰。2002年公司在全國范圍內(nèi)選型,最后確定更換為重慶通用機械廠生產(chǎn)的F11與F123兼容機組LXR123(R11)。由于此種設(shè)備為華藥公司首次使用,在運行及檢修中遇到很多問題,不僅維修人員第一次面對,有些問題廠家也難以作出合理的解釋。因此我公司組成了攻關(guān)小組。理論聯(lián)系實際,從實踐中探究最可靠的數(shù)據(jù)。小故障不過班,大故障不過天,特殊故障晝夜干。對此類型機組進行了近一年的摸索,制定了一套成熟的崗位操作法,完善了維護檢修規(guī)程,同時,針對機型向生產(chǎn)廠家提出了一些修改建議,現(xiàn)已被廠家采納。
我們分別在以下幾個方面進行解決問題,積累經(jīng)驗。
(1)2002年6月18日1#、3#、4#機抽氣回收裝置不動作,使應(yīng)該回蒸發(fā)器的氟液從排空電磁閥處排空。這不僅浪費大量的氟液,而且還使抽氣回收裝置不能正常工作,直接影響機組的制冷效果。機組內(nèi)的不凝性氣體不能盡快地有效排出,嚴重的會造成喘振。
此類抽氣回收裝置為浮球式開關(guān)裝置,我們分別對多臺機組進行了拆檢,發(fā)現(xiàn)1#、3#機組內(nèi),銹皮較多,將浮球卡死,使閥門打不開,致使氟液回不到蒸發(fā)器。清理打磨后,恢復(fù)正常工作。4#機組回收裝置打開后,沒發(fā)現(xiàn)上述現(xiàn)象,但氟液不能正常回液。對浮球檢查,發(fā)現(xiàn)浮球較重,放入水中有氣泡冒出,說明浮球已經(jīng)泄露,更換浮球后,恢復(fù)正常工作。
根據(jù)上述經(jīng)驗,我們在崗位操作法中要求操作人員嚴密地監(jiān)控抽氣回收裝置運行情況,發(fā)現(xiàn)問題時按上述方法進行檢查維修,至今沒有發(fā)生一起因回收裝置故障而引起停機。
(2)02年10月份,2#機組開機時,噪音大間有雜音,油溫較高,接近報警極限。
我們對機組的運行參數(shù)(油溫、油壓、冷凝壓力)進行了分析,認為在冷凝壓力及油冷卻器供冷量相同的情況下,油冷卻器前后的溫差與其它機組相比不大,油冷卻系統(tǒng)運行正常??赡茉鏊倨鞯妮S瓦或齒輪嚙合存在問題。2002年12月2日我們拆檢了氟、油濾芯,經(jīng)檢查油系統(tǒng)正常,拆檢主機時發(fā)現(xiàn)小齒輪齒面局部變色,小齒輪組合軸瓦止推面磨損嚴重,止推間隙達到0.8mm(標準間隙為0.2~0.24mm),必須更換此瓦,與預(yù)先分析的結(jié)果一樣,更換了小齒輪組合軸瓦后機組開機運行正常。
(3)2002年2月15日發(fā)現(xiàn)3#機油泵過載。
供油壓力低于正常值80kPa,說明0.24mm的紙油濾芯堵塞,更換濾芯后機組運行正常。在4月22日3#機又出現(xiàn)供油壓力過低,自動停機現(xiàn)象。我們認識到僅更換濾芯,并不能保證機組正常長期使用。根源在于油箱及油回路中雜質(zhì)較多。針對這種情況我們決定對油系統(tǒng)進行徹底清洗過濾,首先對油箱進行了放油清洗,隨后用100目的不銹鋼網(wǎng)制作濾芯,替代0.24mm的紙濾芯,開油泵運轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)油壓差較高時,即取出濾芯清洗,直至油壓差不再改變,此時說明油路中雜質(zhì)已過濾干凈,后換回紙油濾芯,開機后機組運轉(zhuǎn)正常。
(4)2002年9月6日,發(fā)現(xiàn)3#機電機繞組過熱,引起報警停機。
向廠家咨詢后無明確答復(fù)。我們對圖紙認真分析,認為可能在廠家更換零件時暴氣時間過長,造成機組腐蝕,氟過濾器堵塞或鐵銹從冷卻通道進入電機(電機用機組內(nèi)循環(huán)氟冷卻),造成堵塞。拆機檢查,發(fā)現(xiàn)氟過濾器堵塞,且有鐵銹;電機尾部的6個冷卻噴孔里塞滿鐵銹。說明判斷正確。將電機吊出清理,由于其特殊結(jié)構(gòu),不能用氮氣直接吹除。因此我們特制彎管伸入電機內(nèi)部清除鐵銹;同時為了避免鐵銹阻塞情況再次發(fā)生,我們對回路進行了設(shè)計改造,在氟過濾器前后增加了閥門,今后發(fā)生過濾器堵塞,可以及時關(guān)上閥門進行清理,這樣確保真空度不被破壞,無須進行打壓試漏,縮短檢修時間,保障生產(chǎn)正常運行。運行至今效果顯著。
(5)5#機導(dǎo)葉不能開關(guān),油泵接線柱漏油。
2002年4月16日,5#機在運行過程中,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)葉開度在50%左右不再動作,經(jīng)過儀表檢查電動執(zhí)行機構(gòu)未發(fā)現(xiàn)問題。扳動導(dǎo)葉,發(fā)現(xiàn)有卡阻現(xiàn)象。對導(dǎo)葉進行拆檢后發(fā)現(xiàn),導(dǎo)葉的球型接頭已經(jīng)損壞。分析確認球型接頭在運行中錯位磨損導(dǎo)致?lián)p壞。我們對之進行了重新定位,并將固定套重新鉚接,重新加工螺絲,在球型接頭上焊接定位,根據(jù)其活動范圍調(diào)整位置。經(jīng)過修復(fù)導(dǎo)葉恢復(fù)正常狀態(tài)。4月20日開機后機組運行正常。
11月26日,發(fā)現(xiàn)油泵油箱中有油滲出,經(jīng)查為油泵的接線柱漏油進入配電箱。我們對其結(jié)構(gòu)形式進行了分析,接線柱處用樹脂密封,在油中長期浸泡,容易漏油。經(jīng)與廠家商定,改用聚四氟密封,使用至今未發(fā)現(xiàn)泄漏。
(6)根據(jù)機組的運行參數(shù)(冷凝壓力、各項溫度)及時安排機組的水側(cè)清理工作。
冷凝壓力在各項運行參數(shù)中的變化最大且對機組的工作效率影響嚴重。我們在崗位操作法中要求操作人員每日對冷凝壓力和溫度進行分析,與標準表對照:發(fā)現(xiàn)冷凝壓力高于標準,溫升超過5℃,說明冷凝器水側(cè)堵塞,需停機清理;如果溫升小于5℃,但冷凝壓力高于標準,則檢查抽氣回收裝置,排氣是否暢通,是否有大量的不凝性氣體;同時檢查冷凝器水管中是否微生物較多,影響了換熱效果。由于對冷凝壓力進行了有效控制,在幾年的運行中,負荷最大時每臺機組的導(dǎo)葉均能達到100%。既達到了節(jié)能的效果,又不耽誤生產(chǎn)。
(7)我們對機組的設(shè)計不合理及有安全隱患的地方進行了整改:
1、原機組控制操作屏上的緊急停車按鈕,沒有保護裝置,極容易造成誤操作。我們安裝了保護罩,避免機組因為誤操作引起停機事故。此條建議廠家現(xiàn)已采納實施。
2、我們根據(jù)廠家提出的機組保養(yǎng)維修項目,根據(jù)我公司實際情況,制定了年度檢修表,使機組的檢修進入正常軌道。(見附表)
3、加裝7℃水箱水位報警器。
機組運行中,有時發(fā)生斷水或生產(chǎn)車間用水不穩(wěn)定等情況,我們增加了水箱液位報警裝置,投入使用后共補水上百次,保證了系統(tǒng)穩(wěn)定安全的運行。
經(jīng)過對機組幾年來的摸索,我們掌握了此類型機組的性能,增長了維護檢修的經(jīng)驗,在這一過程中,我們積極想辦法,探索新思路,自制多種專用工具,先后對抽氣回收裝置、導(dǎo)葉、油溫、油壓、電機過熱等故障及有關(guān)部件進行修理改造,保證了生產(chǎn)的正常供應(yīng),也為今后更好的動力供應(yīng)提供了技術(shù)保障。
附表:
離心式制冷機年度檢修附表
班組: 機組號: