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單級雙吸離心泵的改造

http://njchuangji.com 2015年09月19日        

    摘 要:通過對4循環(huán)系統(tǒng)水泵的軸封進行改造,以及采用三元流型葉輪,提高了泵效率,實現(xiàn)了節(jié)能增效的目的。 
        關(guān)鍵詞:離心泵 軸封 葉輪 

        一、軸封改造 
        山西三維集團股份有限公司的循環(huán)系統(tǒng)水泵為水平中開式單級雙吸離心泵(石家莊水泵廠制造),軸封由聚四氟填料、水封環(huán)、高壓水封管、填料壓蓋等構(gòu)成組合式密封。填料密封是一種接觸式密封,結(jié)構(gòu)簡單、成本低、更換方便,故在離心泵上應(yīng)用極廣。不足之處是密封性能差、功耗大、軸套或軸磨損大、使用壽命短、填料徑向壓緊力的分布與介質(zhì)壓力分布不一致,使填料未能全部充分發(fā)揮作用。另處由于發(fā)熱量大,密封填料需經(jīng)常潤滑與冷卻,必然會有少量泄漏。隨著企業(yè)對環(huán)保、節(jié)能及現(xiàn)場面貌要求的提高,填料密封越來越不能滿足發(fā)展的需要,所以有必要對填料密封進行改造。 
        根據(jù)公司吸水池水位高于泵的吸水口的具體情況,分析高壓水封是否必需并做如下試驗:(1)停泵,取下泵體一側(cè)吸水區(qū)上的排氣絲堵。(2)在排氣絲堵中心鉆孔,并將一醫(yī)用透明輸液膠管一端插入排氣絲堵孔內(nèi),用T39膠粘劑粘接且密封牢固,將粘接好的排氣絲堵重新安裝好。(3)啟泵運行,膠管的另一端與大氣連通,將膠管向上拉直,觀察到膠管中水面與吸水池水面平齊,說明吸水區(qū)為正壓。(4)停泵,將泵蓋兩側(cè)的水封管加裝閥門(圖1),啟泵運行,并將水封管閥門逐漸關(guān)小同時觀察水泵填料漏水漸少,且泵的運行狀態(tài)無異常,直至將水封管閥門徹底關(guān)閉。(5)正常運行2個月后,將該臺泵解體大修,去掉水封環(huán)代之以聚四氟填料,微壓填料壓蓋,正確安裝完畢啟泵試運行,觀察填料20min左右,調(diào)整填料壓蓋無異常即可投入運行。



圖1



        1998年對11臺12SH一9A,9臺1OSH一9,4臺6SH一9共22臺泵進行了上述改造,正常運行至今,無任何異常發(fā)生。通過改造,取得良好效果:(1)軸封處由封高壓水變?yōu)榉獾蛪核?,滴水由?guī)定允許的20一60滴/min降為0,有效降低維修工人調(diào)整填料漏水的強度。(2)填料壓蓋的壓緊力降低至可忽略不計,從而填料與軸套的摩擦力大幅度降低,經(jīng)計算,電機功率由改造前的26.56kW降為0.28kV,一定程度上節(jié)約了能源(用單手可自如盤車)。(3)大大延長了填料、軸套的使用壽命。 
        二、三元流型新葉輪的應(yīng)用 
        循環(huán)泵站共有四臺12SH一9A型泵,供有機換熱器用。泵流量為720m3 /h,揚程49m,配套電機功率155kW。系統(tǒng)運行要求四臺泵全部運行并保持系統(tǒng)壓力為0.35一0. 40MPa為了節(jié)約電能,必須使泵的效率盡量提高。同時還必須使泵的高效率工作點盡量與泵的實際工況相接近。SH型離心泵均是20世紀60年代采用一元流體理論設(shè)計的,效率低。其次,由于實際管線、閥門等狀況的千差萬別,泵站預(yù)先很難對泵所需要的揚程進行精確的計算,即使計算準確也難以在市場上找到流量、揚程相符的泵,只能采用相近似的泵。這就造成泵運行中的耗能(每立方米水的耗電量)高。
針對上述問題進行的改造途徑是:不動管路、泵體、電機等,依據(jù)實際運行狀況,應(yīng)用三元流動理論,重新設(shè)計水泵葉輪,確保泵的效率盡可能高,流量盡可能大,而電機一般不過載,實現(xiàn)節(jié)能增效的目的。由于僅更換葉輪,工作量小,實際上等于換裝了一臺新型大流量、高效率泵。葉片形狀為完全三元扭曲型,用計算機完成型線設(shè)計。 
        由于實際生產(chǎn)中四臺泵并入系統(tǒng)同時運行,單臺泵只有壓力、電流而無流量顯示,在現(xiàn)有條件不能準確測出單臺流量的狀況下,只能在保證電壓、系統(tǒng)壓力與改造前保持一致的前提下,對系統(tǒng)總電流、總流量進行比較,見表1。 
        由表1數(shù)據(jù)可看出,系統(tǒng)壓力較前提高了,流量略有增大,耗電反而減少了。原因就在于泵采用了新葉輪。新葉輪的泵與原型泵有完全不同的特性,如圖2所示。圖中上部為泵的揚程一流量特性;下部為泵的輸入功率一流量特性??煽吹皆诒脤嶋H工作的揚程H下,改型泵流量大于原型泵流量;由對應(yīng)流量可查得改型泵輸入功率小于原型泵輸入功率。
表1 改造前后性能比較 



        三、結(jié)論 
        1.填料改造后,每年材料費由380元(聚四氟填料190元/kg)降為15元(密封圈5元/個),功率由26.84kW降為0.28kW,僅按11臺12SH一9A循環(huán)泵計算,全年可節(jié)約材料費4015元,節(jié)省電耗190萬kW•h。 
        2.改型后,泵每立方米水電耗平均下降了7.3%,按供水2.9×107m3/a計算,全年可節(jié)電約1.01×106kW•h。 
        3.改型后,泵流量平均增大了11.8%。 
        4.改型后,四臺電機總電流由950A下降至880A,電機安全系數(shù)大大增加,同時也提供了進一步改造其他水泵葉輪、增大流量的潛力。


圖2

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