單輥分層式鍋爐給煤裝置的改造
1997年底,我們利用4t鍋爐大修之際,安裝了一臺(tái)PC型4t鍋爐分層式給煤裝置(圖1,原裝置無攪拌輥3和活動(dòng)刮板10)。
1. 煤量調(diào)節(jié)板的固定板
2. 煤量調(diào)節(jié)板 3.攪拌輥 4.撥煤輥 5.從動(dòng)鏈輪 6.鏈條 7.面板 8.第一層篩條
9. 第二層篩條 10.活動(dòng)刮板 11.活動(dòng)刮板調(diào)節(jié)桿 12.擋煤板 13.爐排
14. 主動(dòng)鏈輪 15.鉸鏈 16.爐墻鑄鐵護(hù)磚
圖1
投產(chǎn)運(yùn)行后發(fā)現(xiàn)存在以下問題:燒干煤雖然給煤順利,但煤層厚薄不均,爐膛煤火星星點(diǎn)點(diǎn),煤層薄的地方吹成洞狀首先燃燒,然后,再逐漸向煤層厚的地方發(fā)展,使煤層厚的地方大部分燃不盡就進(jìn)入出渣機(jī)造成浪費(fèi),除塵器收下的粉塵中的煤粉顯著增加,爐底落下的粉煤也只增無減(與沒有裝分層式給煤裝置比較)。燒濕煤會(huì)粘棚使煤下不去,造成爐膛斷煤,司爐工只好爬到2m多高的煤斗上用釬捅煤,不但消耗體力而且對(duì)鍋爐安全運(yùn)行極為不利。為此對(duì)該單輥分層式鍋爐給煤裝置采取了以下改造措施。
1. 增加攪拌輥
鏈條鍋爐傳統(tǒng)的給煤方式,是煤斗內(nèi)的煤直接流到爐排面上,采用分層給煤裝置時(shí)
卻要在撥煤輥上滯留,若遇到燃煤較濕時(shí)(雨、雪天或澆水過多造成的),在分層給煤裝置貼近面板7的地方產(chǎn)生沉積,特別在鍋爐停爐檢修期間這種沉積會(huì)更加加快,并且越積越厚。停爐時(shí)間越長(zhǎng),沉積越硬,最后結(jié)成硬塊,形成“死區(qū)”,阻止了撥煤輥4和煤的接觸,造成粘棚現(xiàn)象,這種現(xiàn)象一旦產(chǎn)生,鍋爐會(huì)有滅火的危險(xiǎn)。為此,增加了一根攪拌輥(圖1中件3),它能對(duì)濕煤強(qiáng)制攪動(dòng),強(qiáng)迫燃煤不再是光靠重力,而是靠不斷施加的外力強(qiáng)迫下落,不讓煤滯留,有效地避免了燃煤的沉積和粘棚。該攪拌輥為一根φ20mm鋼管,在圓周上徑向垂直均布三根φ6mm的圓鋼,作為攪拌齒,軸向每10cm布一組,在鋼管一端焊上傳動(dòng)鏈輪軸。
2. 前移調(diào)節(jié)板
由于該單輥分層給煤裝置是第一代產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,在確定煤量調(diào)節(jié)板1、2的位置時(shí),如果考慮順利撥煤,就必須加大撥煤輥4與燃煤的接觸面積,需要把煤量調(diào)節(jié)板1、2布置在撥煤輥垂直軸線的前方(圖示位置右方),由于該板的前移,使下煤斗的落煤失去控制,前移量越大越易失去控制,即一部分燃煤是靠撥煤輥上的撥煤條轉(zhuǎn)撥下去的,而另一部分是靠其自重自動(dòng)溜滑下去的,前者的下煤量能夠控制,后者的下煤量失去控制,造成爐排上的煤層厚薄不勻,甚至出現(xiàn)垅溝或起堆的現(xiàn)象。如果將煤量調(diào)節(jié)板布置在撥煤輥垂直軸線上方(圖1中件1′、2′位置)或軸線以后,雖然可以防止燃煤的自溜,但是由于撥煤輥與燃煤的接觸面積變小,當(dāng)燃煤濕度大時(shí),撥煤輥上的撥煤條就很難有效地?fù)艹鋈济?,?huì)使鍋爐斷煤滅火。為了解決上述問題,根據(jù)撥煤輥的直徑是800mm,煙煤的安息角是35°-45°,即距離撥煤輥垂直軸線的水平距離是283-327mm,燃煤不會(huì)自溜的最小距離是(從撥煤輥垂直軸線向前)283mm,最大是327mm,我們?cè)趯?shí)際中反復(fù)調(diào)試煤量調(diào)節(jié)板的位置,最終確定調(diào)節(jié)板前移,50mm為最佳。
3. 增加一個(gè)活動(dòng)刮板
傳統(tǒng)的煤量調(diào)節(jié)是由煤閘板的升降來完成的,煤閘板是緊貼爐排表面煤層,使鍋爐前部不會(huì)因?yàn)闋t內(nèi)負(fù)壓而漏風(fēng),而分層燃燒裝置的撥煤輥與爐排面之間形成一較大空間,由于爐膛是負(fù)壓燃燒,大量的冷空氣會(huì)由此進(jìn)入爐膛,影響爐溫和熱效率的提高。為此增加一個(gè)活動(dòng)刮板(圖1中件10)有效地解決了上述問題。刮板的長(zhǎng)度與爐排一樣寬,寬度等于或稍大于鉸鏈15到爐排面的垂直距離,厚度6-8mm。通過調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)桿 11,可以保證活動(dòng)刮板始終與煤層接觸,達(dá)到密封爐膛和刮平煤層的效果。
經(jīng)過上述改造,雖然沒有二輥、三輥分層裝置性能好,但改造費(fèi)用少,效果很明顯,最終經(jīng)測(cè)試該鍋爐熱效率達(dá)76.8%,比原來提高了10.8%。
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