汽輪鼓風(fēng)機(jī)組軸瓦振動診斷
摘 要:針對汽輪鼓風(fēng)機(jī)組的軸瓦振動超標(biāo)的情況,通過雙通道時域波形的采集,利用頻譜分析及有關(guān)故障診斷理論,對汽輪鼓風(fēng)機(jī)組振動原因進(jìn)行了分析與反復(fù)試驗(yàn),最后得出振動主要是由軸彎曲造成的正確結(jié)論。
關(guān)鍵詞:鼓風(fēng)機(jī) 振動 相位 彎曲 不平衡
攀鋼熱電廠2#汽輪鼓風(fēng)機(jī)組是煉鐵廠高爐送風(fēng)系統(tǒng)重要的組成部分,其運(yùn)轉(zhuǎn)正常與否直接關(guān)系行狀態(tài)監(jiān)測和故2004年8月31日,2#汽輪機(jī)組在開車試車過程中,當(dāng)轉(zhuǎn)速升到3800r/min時,3#推力瓦(見圖1)振動達(dá)到8.6mm/s,超過規(guī)程規(guī)定最高值6.Omm/s,被迫停機(jī),后揭蓋檢查,只是發(fā)現(xiàn)3#推力瓦有輕微磨損。于9月2日再次試車時,當(dāng)轉(zhuǎn)速升高到3800r/min時,振動值達(dá)8.2mm/s,后打閘停機(jī)。為了減少損失,避免過剩維修,對其振動原因作了進(jìn)一步分析和診斷。
圖1 機(jī)組測點(diǎn)布置圖
一、診斷過程
汽輪鼓風(fēng)機(jī)組測點(diǎn)布置見圖1。功率12000kW,工作轉(zhuǎn)速3700一4200r/min,汽輪機(jī)1階臨界2502r/min,進(jìn)汽壓力3.5MPa。鼓風(fēng)機(jī)為Z一3650一52型軸流式風(fēng)機(jī),轉(zhuǎn)子是鼓形焊接結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)子焊接加工后車出10級動葉槽道,動葉采用扭轉(zhuǎn)葉片,材料為2Cr13,轉(zhuǎn)子重量6300kg,臨界轉(zhuǎn)速7310r/min,高于工作轉(zhuǎn)速,故轉(zhuǎn)子為剛性轉(zhuǎn)子。
圖2為8月31日開機(jī)時,轉(zhuǎn)速升到3800r/min(風(fēng)壓0.15MPa、風(fēng)量2600m3/min、出口風(fēng)溫160℃)時鼓風(fēng)機(jī)3#推力瓦垂直方向的頻譜圖。在譜圖中,1倍頻成分占了90%以上,并作有少量的諧波。由于在非線性系統(tǒng)中,不平衡也會激發(fā)諧波分量,初步判斷為不平衡。在9月1日解體檢修中發(fā)現(xiàn),3#推力瓦大墊磨損0.40mm,其他未發(fā)現(xiàn)明顯故障。處理后于9月2日再次開機(jī)。
圖3為9月2日開機(jī)升速到3800r/min時, 3#推力瓦垂直方向頻譜圖。在譜圖中,除了較多的1倍分量以外,還伴有2、3倍分量,且3倍分量值較大,根據(jù)振動理論推測鼓風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子存在不平衡或彎曲現(xiàn)象。由于不平衡和彎曲具有相似的頻譜,只能通過測定相位加以區(qū)分,而當(dāng)時沒有測取相位的儀器,不能定論,故決定對機(jī)組作全面的檢查修理。
圖2 3#瓦垂直方向頻譜圖 圖3 3#瓦垂直方向頻譜圖
(振動總量為8.6mm/s) (振動總量為8.2mm/s)
鼓風(fēng)機(jī)揭缸對轉(zhuǎn)子作動平衡校驗(yàn),優(yōu)化調(diào)整各軸瓦和轉(zhuǎn)子中心,檢查出入口風(fēng)管道及吸入室,規(guī)范調(diào)整補(bǔ)償器拉桿尺寸。對機(jī)組縱、橫、立銷、膨脹螺栓間隙檢查調(diào)整。
在9月15日的開機(jī)過程中,當(dāng)轉(zhuǎn)速升到3800r/min時,振動總值為7.8 mm/s,仍然超標(biāo),頻譜圖(圖4)中,仍是以1倍頻為主,且伴有2、3倍分量,說明轉(zhuǎn)子仍存在一定的不平衡或彎曲,由于在檢修中對轉(zhuǎn)子作了動平衡校驗(yàn),且不平衡量在允許范圍之內(nèi),可排除存在不平衡,故推斷轉(zhuǎn)子發(fā)生了彎曲。但有關(guān)方面認(rèn)為轉(zhuǎn)子為剛性轉(zhuǎn)子,(因其工作轉(zhuǎn)速3700一4200 r/min低于其1階臨界7310r/min)發(fā)生彎曲的可能性不大,為了進(jìn)一步驗(yàn)證轉(zhuǎn)子存在彎曲,在沒有專門相位測試儀器的情況下,通過一臺8通道振動測試儀,同時測取3#瓦、4#瓦垂直方向的振動。
圖4 3#瓦垂直方向頻譜圖
(振動總量7.8mm/s)
圖5為3#瓦、4#瓦垂直方向同時測試時的時域波形圖。由圖可見,3#瓦的波谷與4#瓦的波峰相對應(yīng),由此說明3#瓦、4#瓦的垂直方向的振動呈反相。根據(jù)振動理論,這正是區(qū)分轉(zhuǎn)子不平衡和彎曲的有力證據(jù),因此判定轉(zhuǎn)子存在一定量的彎曲。通過幾次的開機(jī)試驗(yàn),彎曲量得到一定矯正,但仍存在一定量的殘余彎曲,同時由4#瓦的時域波形圖來看,機(jī)組還存在輕微不對中,這都是轉(zhuǎn)子彎曲的表現(xiàn)。
圖5
二、總結(jié)
1.通過本次對2#汽輪鼓風(fēng)機(jī)的診斷,說明相位在振動測試中區(qū)分不平衡和彎曲的重要性,同時說明在相位不能夠準(zhǔn)確測取的情況下,通過多通道數(shù)采器測取時域波形,也能分析判斷相位情況。
2.通過對送風(fēng)系統(tǒng)檢查找到了造成轉(zhuǎn)子彎曲產(chǎn)生的原因:機(jī)組檢修后(2004年8月17日)負(fù)荷試車合格,在機(jī)組備用期間(8月17日一8月31日)送風(fēng)系統(tǒng)閥門關(guān)閉不嚴(yán),系統(tǒng)內(nèi)熱風(fēng)倒回缸體內(nèi),導(dǎo)致鼓風(fēng)轉(zhuǎn)子受熱,而機(jī)組盤車工作又未跟上。
3.消除剛性轉(zhuǎn)子彎曲措施:轉(zhuǎn)子彎曲原因清楚后,采用工作轉(zhuǎn)速試運(yùn)行,強(qiáng)制對轉(zhuǎn)子高速熱校直方法。在運(yùn)行了一段時間后,振動大幅下降,通過做憋風(fēng)壓試驗(yàn),機(jī)組各瓦振動趨于穩(wěn)定,3#推力瓦在4300r/min的振動值降至3.3mm/s,機(jī)組運(yùn)行正常。圖6為機(jī)組運(yùn)行一段時間消除殘余彎曲后,3#瓦垂直方向的頻譜圖(轉(zhuǎn)速4330r/min、風(fēng)壓0.3MPa、風(fēng)量3200m3 /min、出口風(fēng)溫200℃),從圖上看2倍頻明顯的增加,說明機(jī)組轉(zhuǎn)子彎曲消除后整個軸系對中情況發(fā)生變化。
圖6 3#瓦垂直方向頻譜圖
(振動總量8.2mm/s)
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