探析S捻筒子紗退繞時亂紗解決措施
在以S捻18tex針織紗為原料生產(chǎn)針織面料時,S捻筒子紗常出現(xiàn)斷頭和亂紗現(xiàn)象,有時在織物表面出現(xiàn)“小辮子”疵點(開、關(guān)車時尤其突出),嚴重影響了針織面料的質(zhì)量和針織機的生產(chǎn)效率。經(jīng)過觀察,發(fā)現(xiàn)絡筒機正常工作時,正在退繞的管紗在筒紗表面受到摩擦力的作用,有順紗面滾動的趨勢,這種趨勢使還沒有脫離紗面的s捻紗線加上z捻,出現(xiàn)弱捻環(huán)節(jié)造成斷頭;而脫離紗面的紗段則因捻度加大而扭結(jié)成“小辮子”;再者,假捻現(xiàn)象使得紗線退繞時與摩擦的筒子表面毛羽糾纏,造成紗線纏繞、斷頭。
基于以上考慮,我們想到改變s捻紗線的卷繞方向,也就是使筒子的安裝方向與原來相反,那么s捻管紗退繞時是否就不會與筒紗表面相摩擦,從而減少斷頭?于是我們將絡筒機筒子托架臂從中間斷開并加裝一橫臂,使筒子托架的錠子作180°轉(zhuǎn)向,與原來筒紗大、小頭的安裝方向完全相反,試絡后的筒紗在針織機上進行織造的結(jié)果表明,原來存在的斷頭、亂紗及“小辮子”紗的問題得到徹底解決。
完成上述改造后,還必須對槽筒進行相應的改進,因為絡筒機為了使筒子成形時大、小頭密度一致,槽筒的導紗槽在右側(cè)密度稍大,而改造后,由于筒子大、小頭與原來正好相反,因此造成筒子成形時小頭密度大,大頭密度小,在卷裝較小時不明顯,但隨著卷裝的增加,問題越來越突出,造成筒子成形不良。因此我們換上了并紗用的槽筒(并紗機的導紗槽是對稱的),改善了筒子成形不良問題,雖然仍然存在大、小頭密度不一致問題,但已不會影響正常生產(chǎn)。解決改造后筒紗密度不勻的最好方法是設計并采用左側(cè)導紗槽密度較大、右側(cè)導紗槽密度小的槽筒。