控制水冷換設(shè)備泄漏確保安全生產(chǎn)運行
摘 要:本文通過對煉油廠水冷器近幾年的運行、泄漏情況,進行原因分析,實施了一系列的攻關(guān)措施,并達到了可觀的效果。
主題詞:水冷器、泄漏原因分析、實施措施、效果
自1998年起煉廠原油性質(zhì)越來越來越復雜,原油酸值上升,引起生產(chǎn)裝置設(shè)備腐蝕進一步加劇,又循環(huán)水水質(zhì)穩(wěn)定性差,造成水冷器頻繁泄漏,增加檢維修費用,增加新水消耗,成本上升。據(jù)調(diào)查:煉油廠一年新水耗量的60%是消耗在供排水車間, 1998年煉廠各裝置水冷器泄漏,造成臨時性搶修38次,造成裝置非計劃停工近70小時,占全廠總數(shù)的15%;1999年度水冷器泄漏42次,造成停工、循環(huán)10多小時;2000年泄漏40次。水冷器運行情況對安全生產(chǎn)造成了較大的影響。
主要原因分析:
1、 物料腐蝕:自1997年10月起滲煉哈油、稠油等油品,原油性質(zhì)越來越復雜,收集自1999年參煉哈油、百克油以來,原油酸值高達2.39mgKOH/g,減壓線酸值高達1.87mgKOH/g腐蝕性很強。對糠醛、白土、蒸餾、焦化腐蝕監(jiān)測污水分析數(shù)據(jù),F(xiàn)e2+、3+均超標,最大到205.9 mg/l,表明對設(shè)備的腐蝕是很嚴重的。
2、水冷器年久失修或多次檢修,更新?lián)Q代跟不上:冷換設(shè)備使用運行時間長,由于資金緊張,大部分采用化學清洗,與高壓射流清洗。設(shè)備年久失修,最長的水冷器運行19年,并且每年大修期間不能保證所有水冷器單臺試壓試漏,車間又無鑒定手段,造成許多缺陷不能及時發(fā)現(xiàn)處理,使用后發(fā)生泄漏,1998年大修后短時間內(nèi)泄漏20臺。2000年大修后兩個月內(nèi)泄漏21次(17臺)。
3、 生產(chǎn)裝置大部分存在先天性工藝、設(shè)計缺陷:水冷器串聯(lián),只有少部分改造,但是由于現(xiàn)場空間限制一些串聯(lián)換熱器未改并聯(lián);進出口管頸太細(只有ф40~50cm)。裝置位置高、系統(tǒng)管線長等等。造成循環(huán)水流速低,流量?。ㄗ畹土魉龠_0.08m/s,遠遠小于總公司規(guī)定的0.8m/s的標準。)水中懸浮物沉積成為垢下腐蝕。熱介質(zhì)入口溫度高,接近或大于150℃,有的高達330℃冷熱溫差大,加速設(shè)備腐蝕,焊口拉裂。選型不當,普遍偏大,換熱效率低,熱介質(zhì)進出口溫差有的不足3℃。并且隨著裝置的擴建、改造,循環(huán)水系統(tǒng)管線改擴建根本上,且系統(tǒng)管線水量分配不合理。
4、水冷器運行操作重視不夠:由于水冷器選型普遍不合理、裝置處理量不穩(wěn)定、工藝指標控制及裝置節(jié)約用水等方面因素,生產(chǎn)裝置控制用水量,操作中只重視水冷器出水溫度,而忽視流速。水測進出口閥調(diào)整頻繁,閥門開度太小,少至開1~2扣,造成循環(huán)水流速過低,加劇管束腐蝕。另外,由于水冷器冷冷卻效果差補充新水,循環(huán)水不閉路,藥劑、新水大量損失。當水冷器微量泄漏時,查漏困難,有時兩至三個月內(nèi)很難查出漏點,造成水質(zhì)差,加速水冷器結(jié)垢腐蝕,由于垢下腐蝕,造成泄漏嚴重。雖然,各裝置水冷器進出口裝有壓力表、溫度計接管,但是,大部分未裝表,車間管理人員及班組人員不能及時巡檢水冷器情況,及時觀察溫度及壓降變化,以采取相映措施。
5、水冷器制造、防腐、檢修質(zhì)量差:檢修隊伍素質(zhì)差,對焊接、試漏、安裝等關(guān)鍵程序把關(guān)不嚴,沒有一套完善的質(zhì)量保證體系。出現(xiàn)剛投用的水冷器再次泄漏的情況時有發(fā)生。
6、循環(huán)水系統(tǒng)清洗預膜造成水冷器腐蝕:循環(huán)水系統(tǒng)清洗預膜期間,循環(huán)水處于酸性水,有時PH最低到2.25,平均控制在PH3-5.5期間,這樣在清洗預膜工藝控制差、清洗或預膜完成,排水不及時,酸水停留在系統(tǒng)內(nèi)等過程時,很容易對系統(tǒng)水冷器造成腐蝕。
7、循環(huán)水水質(zhì)控制設(shè)施陳舊、效率低:操作人員素質(zhì)差,控制操作不當。對水質(zhì)污染,應(yīng)變操作能力差。而且現(xiàn)有水穩(wěn)劑作用效果差,拱貨廠家現(xiàn)場服務(wù)根本上。同時水穩(wěn)劑篩選、評定跟不上等等。造成循環(huán)水水質(zhì)差,腐蝕設(shè)備。循環(huán)水系統(tǒng)清洗過程控制PH值太底,造成設(shè)備腐蝕。
針對以上原因2000年采取一系列相應(yīng)的攻關(guān)措施:
(1)選擇適用材料,更換管束:
2000年通過進行材質(zhì)調(diào)研、組織交流會、,積極推廣選擇適用的防腐材料等工作,強制更換水冷器65臺、其中防腐37臺,材質(zhì)升級17臺,更新數(shù)量占全廠水冷器總數(shù)(245臺)的25.3%。
(2)工藝技措改造,改善設(shè)備操作環(huán)境:
①增大管徑:芳烴裝置水冷器進出口管線太細,運行期間水冷器進出口溫差不足5℃,水冷器管束油泥堵塞嚴重,流速太慢,不足0.1m/s(標準大于0.8m/s)。為此2000年大修期間將5臺水冷器進出口Ф40~50的改為Ф100。但是有兩臺沒有改造,仍存在水量不夠,循環(huán)水流速太低情況。
②改變流程:焦化系統(tǒng)進出口線循環(huán)水流反向,影響換熱效果,改循環(huán)水流向與熱介質(zhì)流向逆向。
單塔汽提裝置遠離二循,位置差大,循環(huán)水壓降壓大,到裝置入口壓力不足0.1Mpa。管束垢下腐蝕嚴重,最深處有1.5mm。單塔汽提循環(huán)水改走一循水線系統(tǒng),斷開二循水線系統(tǒng)。
焦化、芳烴機泵冷卻原為循環(huán)水,造成機泵腐蝕嚴重,機泵故障頻繁。且泵體泄漏污染循環(huán)水,查漏困難。2000年大修期間均改機泵冷卻水走新水系統(tǒng)。
Ⅰ催化L—201/1、2、3串聯(lián),循環(huán)水壓降大、流速低,堵塞嚴重,2000年大修期間將串聯(lián)改并聯(lián)。
③進水冷器熱介質(zhì)大于或接近150℃的部位增加熱量回收設(shè)施,Ⅲ蒸餾利用裝置材質(zhì)升級,強行新增了兩臺水冷器,E—52熱介質(zhì)220℃~230℃,在其工藝前增加一臺換熱器降低E—52/B熱負荷。過汽化水冷器E—42熱介質(zhì)140℃,在其后增加一臺水冷器,緩解E—42/B熱負荷。
(3)加強水質(zhì),嚴格控制循環(huán)水系統(tǒng)操作:
①2000年起建立了水質(zhì)管理例會制。并請專家講課,培訓技術(shù)管理人員,將人員培訓列入水質(zhì)管理工作議程。
②制定頒發(fā)了“循環(huán)水管理規(guī)定”,明確了循環(huán)水管理職責、要求及考核。
(4)水系統(tǒng)實施清洗、預膜:
由于循環(huán)水水質(zhì)臟,管束堵塞嚴重,垢層腐蝕,換熱效率低。2000年5-8月份停工檢修期間對200臺水冷器進行了高壓射流清洗。同時,請專家來廠現(xiàn)場指導,根據(jù)現(xiàn)場管線內(nèi)泥垢性質(zhì),研制、調(diào)配清洗剝離劑,對四個循環(huán)水系統(tǒng)進行了徹底清洗預膜,清洗效果較好,水冷器及系統(tǒng)管線內(nèi)銹垢、粘泥全部清洗干凈。并制定了每年對循環(huán)水系統(tǒng)進行一次清洗預膜的定期清洗制度,同時吸取清洗預膜期間對系統(tǒng)造成腐蝕的經(jīng)驗,制定了嚴格的清洗預膜管理要求,以達到對設(shè)備造成腐蝕的程度最小。
(5)水冷器實施監(jiān)測、調(diào)整運行操作:
預膜后,水冷器不再受油泥堵塞的影響。組織對全廠水冷器運行情況每年進行2-3次的普查監(jiān)測。根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù),對水冷器水測流速及熱介質(zhì)溫度進行了相應(yīng)調(diào)整,保持適合的溫度與流速,從而對全廠用水量進行了合理分配。
(6)對設(shè)備制造、檢修差方面,建立質(zhì)量保證體系,加強監(jiān)檢 :
對冷換設(shè)備檢修過程,車間嚴格了檢修程序,對焊接、試漏、安裝等關(guān)鍵工序嚴格把關(guān),不留下隱患。
(7)對循環(huán)水運行、控制設(shè)施進行改造:
①對供排水車間設(shè)施進行改造:自2000年來,更換了4間滂濾罐內(nèi)石英砂,更改了濾料石英砂粒徑,濾后濁度降低10~15個數(shù)量級。
②儀器、儀表改造 :循環(huán)水補水量、回水量、排污量、旁濾量、水系統(tǒng)母管中流速沒有計量表,只有完善才能依據(jù)補排水量達到濃縮倍數(shù)下的水質(zhì)控制要求。利用大修南、北線安裝了流量計,車間訂購了便攜式超聲波流量儀測量回水量,排污量及補水量、旁濾量。
③提高供排水車間水質(zhì)管理水平 :全面清理完善了車間水質(zhì)管理及考核制度,重新制訂詳細可行的加藥操作規(guī)程,加大水質(zhì)管理的考核力度。嚴格了班組交接班記錄管理,及時詳細地做好工作日志,為循環(huán)水的水質(zhì)指標控制,調(diào)整操作提供了保障。同時嚴格檢查、考核車間備用設(shè)備管理,使各類設(shè)施隨時處于完好備用狀態(tài),保證了平穩(wěn)操作。
④加強水處理藥劑管理,選用最優(yōu)的水穩(wěn)劑配方。
a、循環(huán)水所用水穩(wěn)劑使用前,僅進行理化指標的檢驗,而未進行摸擬評定,不能準確反映藥劑緩蝕阻垢性能,作用效果己不理想。自2000年起,請專家到現(xiàn)場取粘泥垢樣、新水研制開發(fā)新型水穩(wěn)劑配方,并經(jīng)過幾次的更新改進,至2002年四個水系統(tǒng)水質(zhì)情況良好,水穩(wěn)劑更換后的腐蝕速率、粘附速度達到了很好狀態(tài)。
b、根據(jù)新型水穩(wěn)劑配方供排水調(diào)整操作、摸索最優(yōu)操作方案,制定了新的循環(huán)水場運行操作規(guī)程,調(diào)整了控制指標。水穩(wěn)劑充分發(fā)揮作用,系統(tǒng)濃縮倍數(shù)由原來的2.5倍以下,提高至今的3-5倍。
通過以上措施的實施效果顯著 :
1、 加強了水冷器運行管理,提高了水質(zhì)運行操作。2001年、年2002半年水質(zhì)合格率達98%以上,是近幾年來水質(zhì)合格率控制最高水平。循環(huán)水濃縮倍數(shù)由原來的0.5-2提高到現(xiàn)金的3-6。水質(zhì)合格率和濃縮倍數(shù)的提高,對節(jié)省補水量、藥劑投用量起了很大的作用。
2、經(jīng)過一系列的水穩(wěn)劑改進,監(jiān)測換熱器試片腐蝕速率由2000年的平均0.25mm/a降為2002年的0.075以下mm/a,水冷器的腐蝕降低3.3倍,延長了水冷器的使用壽命。
3、生產(chǎn)裝置水冷器換熱效果有很大改觀,在裝置大處理量生產(chǎn)情況下,能100%滿足生產(chǎn)需求。其中:芳烴裝置循環(huán)水流量由原來的500m3提高至1392m3,換熱效果達到了車間工藝要求。單塔汽體裝置循環(huán)水壓力由原來的最高0.1Mpa提高至0.6Mpa。
4、水冷器泄漏得到了控制,杜絕了因水冷器故障引起的裝置非計劃停工,循環(huán)。2001年泄漏水冷器12臺,2002年泄漏水冷器13臺。與1999年、2000年相比較下降69%。
5、供排水車間一直保持高濃縮倍數(shù)狀況下生產(chǎn)操作,藥劑充分發(fā)揮作用,減緩了水質(zhì)腐蝕,最大強度地保證了節(jié)約用水,保持了良好的水質(zhì)狀態(tài),削減了環(huán)境污染。
然而,隨歷經(jīng)2000年、2002年兩次大修,但是部分年久失修易腐蝕部位的水冷器、選型不合理、進出口管徑小的部分水冷器、及循環(huán)水系統(tǒng)管線不合理等工藝不合理之處,因資金短缺 ,未能得到改造。所以,水冷器的運行管理仍需進一步加強、改進。