300MW空預(yù)器推力軸承潤滑系統(tǒng)改造
摘 要:利用空氣預(yù)熱器推力軸承箱內(nèi)部空間,加裝自行設(shè)計(jì)的盤管式油冷卻器,拆除原推力軸承潤滑油系統(tǒng),使空氣預(yù)熱器軸承潤滑方式由強(qiáng)制循環(huán)改為自潤滑。改造后潤滑效果較好,達(dá)到消除滲漏點(diǎn),減少維護(hù)量的目的。
關(guān)鍵詞:內(nèi)置式盤管 油冷卻器 推力軸承
安徽馬鞍山萬能達(dá)發(fā)電有限責(zé)任公司一期工程裝機(jī)容量2×30OMW國產(chǎn)引進(jìn)型機(jī)組,其鍋爐空氣預(yù)熱器根據(jù)美國c-E預(yù)熱器公司技術(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)制造,型號(hào)為LAP10320/3883。采用向心推力球面滾子軸承,原軸承潤滑為外置強(qiáng)制循環(huán)供油方式,選用150號(hào)極壓工業(yè)齒輪油,容量為300L。采用DGXYZ一16型稀油站,置于軸承座下方。
一、GXYZ-16型稀油站存在問題
1.DGXYZ一16型稀油站裝置由螺桿泵、網(wǎng)片式濾油器、列管式油冷卻器、金屬溫度計(jì)、壓力表、管閥等組成。系統(tǒng)復(fù)雜、接頭多、設(shè)備維護(hù)量大。
2.螺桿泵采用彈簧式機(jī)械密封形式,運(yùn)行中易磨損。由于油泵位于軸承座下方,常有大量潤滑油流出,造成地面及周邊環(huán)境污染。螺桿泵電機(jī)型號(hào)為Y802一4/0.75kW,連續(xù)運(yùn)行,年耗電量相當(dāng)可觀。
3.列管式油冷卻器的油、水分界處采用粘接式0型圈密封,存在粘接質(zhì)量不可靠、易磨損等缺陷。由于冷卻水壓力高于潤滑油壓力,先后發(fā)生5次推力軸承座進(jìn)水事件。加之冷卻水水質(zhì)差,造成列管式油冷卻器端蓋處堵塞。另外,潤滑油冷卻效果差的缺陷也時(shí)有發(fā)生。
4.據(jù)2001年統(tǒng)計(jì)表明,1號(hào)爐A、B空預(yù)器推力軸承潤滑油系統(tǒng),月平均缺陷次數(shù)為14次。
二、改造措施
1.自制盤管式油冷卻器。依據(jù)軸承座內(nèi)腔尺寸,設(shè)計(jì)油冷卻器為盤管式。采用雙螺旋結(jié)構(gòu),保證足夠的冷卻面積,減少內(nèi)部焊接接頭。銅管規(guī)格為φ20mm×2mm,盤管由張家港市華電電力設(shè)備制造有限公司制作,按JB/1612一94水壓試驗(yàn)技術(shù)條件進(jìn)行試驗(yàn),壓力為1.OMPa,時(shí)間為30min。試驗(yàn)后檢查,受壓元件金屬壁和焊縫上無水珠和水霧、無殘余變形、無異常響聲。盤管的橢圓率和減薄率均在允許范圍內(nèi)。
2.安裝。將原外置式油系統(tǒng)拆除,在軸承座底蓋合適位置鉆兩個(gè)孔,安裝自制的兩個(gè)接頭和盤管式油冷卻器。為保證盤管在受壓狀態(tài)下不歪斜和減少振動(dòng),對(duì)盤管采用穩(wěn)固措施。冷卻器安裝后,接兩路冷卻水管,改造工作結(jié)束。
三、改造效果
改造后的2號(hào)爐冷卻效果良好(表1)。由表1可以看出,2號(hào)爐空氣預(yù)熱器的推力軸承溫度較1號(hào)爐低。經(jīng)過3個(gè)月的運(yùn)行觀察,軸承冷卻效果好,無滲漏現(xiàn)象,說明改造方案是成功的。每年節(jié)約人工費(fèi)用8400元、節(jié)約電費(fèi)21600元,每年可避免油泵及潤滑油的消耗費(fèi)用約2500元。改造投入費(fèi)用約4000元,實(shí)際每年經(jīng)濟(jì)效益達(dá)28500元。
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