1 簡述
某公司為了縮短工程周期,減少初期投入,從美國一家鋼廠購進(jìn)一座120t的二手交流電爐,該電爐是于1999年投產(chǎn)的FU CHS電爐,電爐
變壓器由ABB(挪威)EB變壓器公司提供,該電爐在美國建成后實際生產(chǎn)時間在一年半左右,從設(shè)備外觀上看,狀態(tài)完好,具有較大的再利用價值。在不做大的改造前提下,異地恢復(fù)這套電爐設(shè)備,可以迅速投入生產(chǎn)。電爐的核心是變壓器,高效、安全地使用變壓器是保證電爐正常生產(chǎn)的關(guān)鍵。由于美國電網(wǎng)容量、電壓等級、電源頻率和國內(nèi)有較大的區(qū)別,在國內(nèi)如何恢復(fù)該類電爐,如何高效利用這套二手電爐變壓器設(shè)備,需要從技術(shù)上進(jìn)行認(rèn)真分析,確定重新利用的方案。
2 系統(tǒng)分析
電弧爐煉鋼的工況造就了它對電爐變壓器有非常高的要求:首先,電爐變壓器要有足夠的容量;其次,要有足夠的抗短路能力;同時,二次電壓調(diào)節(jié)要有足夠的寬度,另外變壓器本身還要具有一定的抑制三次諧波能力。該電爐是高阻抗三相交流電弧爐,在美國鋼廠電爐的一次供電單線圖如圖1所示。
圖1 120t電爐原供電單線圖
從供電單線圖上可以看出,電爐變壓器的前端每相都串聯(lián)有一個直流4Ω的電抗器,這是高阻抗交流電弧爐的特征;從整個系統(tǒng)看,僅配備了FC系統(tǒng),F(xiàn)C系統(tǒng)由常補回路和三次、五次、七次消諧回路組成.沒有TCR動補回路.這和國內(nèi)有較大不同。這樣設(shè)計是因為美國電網(wǎng)短路容量很大.抗沖擊能力強.電爐煉鋼所產(chǎn)生的負(fù)序電流、不平衡電流、諧波、閃變等反映到主網(wǎng)上,其值所占比例很小,因此不用投資TCR系統(tǒng)就能達(dá)標(biāo)。而在國內(nèi),電網(wǎng)短路容量小,如果按照美國的設(shè)計進(jìn)行簡單的恢復(fù),其負(fù)序電流、諧波、閃變等指標(biāo)均不能符合國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)。因此,異地恢復(fù)必須對一次回路進(jìn)行重新設(shè)計。
異地安裝后,供電頻率、電壓等級、消諧和無功補償?shù)葏?shù)都必須重新選擇,否則會直接影響到電爐變壓器的高效安全使用。
電爐變壓器的原有基本技術(shù)參數(shù):
額定容量:85MVA,基于繞組溫升55℃ 95.2 MVA,基于繞組溫升65℃
頻率:60Hz
一次電壓:34.5kV
二次電壓:1175V~900V~750V;其中1175V~900V為恒功率,900V~750V為恒電流。
聯(lián)結(jié)組別:一次側(cè):D二次側(cè):開口d
調(diào)壓方式:有載調(diào)壓,18擋
冷卻方式:強油水冷(ODWF)
安裝方式:戶內(nèi)式
設(shè)計結(jié)構(gòu):殼式
從提供的變壓器有載調(diào)壓開關(guān)參數(shù)表(略)可以看出,該電爐變壓器的前6擋是恒電流擋,后12擋是恒功率擋,在前6擋,二次電壓是逐步升高的,電流不變;后12擋是二次電壓升高二次電流逐步下降,這是電爐工況所要求的,二次電壓靠有載調(diào)壓開關(guān)進(jìn)行調(diào)節(jié),有載調(diào)壓開關(guān)主要調(diào)節(jié)一次繞組的匝數(shù),二次繞組的匝數(shù)是不可調(diào)的,但不論它如何調(diào)節(jié),它依然會遵循電磁感應(yīng)定律。二手電爐利用的關(guān)鍵問題是如何將原有的60H z電爐變壓器應(yīng)用于國內(nèi)50Hz電源頻率的條件下。
根據(jù)電磁感應(yīng)定律:E1= 4.44fwω1Φm
Φ=BS
所以: E1= 4.44fwω1BS
式中:E1—原繞組電勢;
f—電源頻率;
ω1—原繞組匝數(shù);
B-磁通密度;
S-鐵芯截面積。
一個制成的變壓器的繞組總匝數(shù)、鐵芯截面積是不變的;在變壓器設(shè)計制造過程中,為了減少渦流損耗以及抑制三次諧波,變壓器一次電源的頻率決定了所采用硅鋼片的厚度,頻率越高硅鋼片的厚度越薄。即在相同條件和相同材質(zhì)下,運用在60Hz電源下的變壓器使用的硅鋼片比在50Hz電源下使用的變壓器硅鋼片要薄。變壓器的鐵芯是由帶有絕緣涂層的硅鋼片按照一定的形狀疊加而成,相同截面積的鐵芯如果用不同厚度硅鋼片的磁阻是不同的。在不改變繞組匝數(shù)、鐵芯截面、磁通密度的情況下,根據(jù)電磁感應(yīng)定律有:
E1/ E2=f1/ f2= 60/50= 1.2
變形有:E2= E1 f2 /f1
己知: E1= 34.5kV;.f2= 50Hz;. f1= 60Hz;
那么一次電壓: E2= 34.5×50/60= 28.75kV
在最高擋時的二次電壓為:
1175×50/60= 979V
從計算中可以看出,在最高擋位時,為了避免二次電壓畸變和過激磁,要保持鐵芯的磁勢不變,在50Hz工頻電源的情況下,一次電壓不能超過28.75kV;變壓器的視在功率為: ,根據(jù)提供的參數(shù)I= 1422A,則E=1.732×28750×1422=70. 8MVA。
按此結(jié)果變壓器輸出功率要減少14MVA,二次電壓要下降近196V,在爐型不改的情況下,電爐的冶煉周期會拉長,噸鋼電耗會增加,產(chǎn)量會下降;另外,該廠打算將電爐變壓器和精煉爐變壓器掛在同一電壓母線上,如果電爐變壓器選用一次電壓和國內(nèi)電壓等級相差太遠(yuǎn),又會影響到精煉爐變壓器的訂貨和選型。
對電爐變壓器的一次電壓選擇其他電壓等級情況進(jìn)行分析。
首先,分析變壓器的磁通密度,對一次電壓選用34.5kV和33kV進(jìn)行磁通密度計算,計算結(jié)果略。
一般情況下,電爐變壓器在制造過程中的磁通密度最高點在二次電壓最高點。自20世紀(jì)80年代后期,隨著冷軋晶粒有取向硅鋼片的發(fā)展,變壓器制造廠家把磁通密度最高點時的B值取在1.70左右,因此通過經(jīng)驗公式,計算出了磁通密度表(略)。從表中可以看出,工頻為50Hz的情況下,一次電壓選擇34.5kV或35kV是不合適的,調(diào)壓開關(guān)許多檔位的磁通密度太高,如磁通密度太高會造成變壓器二次電壓畸變和過激磁,變壓器三次諧波會增加,鐵心可能怪叫,發(fā)熱增加,變壓器壽命會縮短。如果按照變壓器硅鋼片的導(dǎo)磁特性選擇變壓器一次電壓,當(dāng)變壓器一次電壓選擇34.5kV,那么,有載調(diào)壓開關(guān)的11擋到18擋將不能使用,當(dāng)變壓器一次電壓選擇為33kV時,那么,有載調(diào)壓開關(guān)的13擋到18擋將不能使用。
3 采用的方法
經(jīng)過分析認(rèn)為,變壓器一次電壓選擇34.5kV時,電爐的弧壓調(diào)節(jié)范圍太窄。根據(jù)電爐冶煉工況考慮變壓器一次電壓選擇33kV時,弧壓調(diào)節(jié)范圍較為合適,變壓器的最大傳輸功率也可達(dá)到81MVA, 容量下降并不大。另外,電源頻率降低后,感抗下降,抗短路容量也隨之下降,認(rèn)為使用該變壓器降容較為安全。其次,考慮到電爐變壓器和精煉爐變壓器要掛在同一母線上,一次電壓也不能太低,權(quán)衡這幾個方面的原因,最終電爐變壓器的一次電壓選用33kV,33kV供電電源確定后的供電系統(tǒng)單線見圖2。
圖2 確定后的供電系統(tǒng)單線圖
根據(jù)當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)的短路容量和頻率改變后三次諧波增加等因素,增加了動態(tài)補償及濾波裝置,根據(jù)初步計算,該系統(tǒng)上了SVC系統(tǒng)之后,系統(tǒng)功率因數(shù)可以恒定在0.95以上,因此,即便電爐變壓器的一次電壓下降了,但隨著系統(tǒng)功率因數(shù)的提高,向電爐實際輸入的有功功率并未有太多下降。另考慮到變壓器改頻后鐵損增加,變壓器發(fā)熱量會增加,以及原有變壓器冷卻油泵因為電壓和頻率與國內(nèi)有所不同等因素,原有油泵必須更換。在重新訂購變壓器油泵時,特意將油泵流量放大了一些,由原來的270m
3/h增加到300m
3/h,從而增加了變壓器油水換熱器的冷卻能力。另一方面,供電頻率改變后,變壓器前置電抗器其感抗要下降,對整個變壓器系統(tǒng)來說抗短路沖擊能力會減少,有不利的一面,但電抗器自身損耗減小了又有有利的一面。因而,在弧壓調(diào)節(jié)控制上和有載調(diào)壓開關(guān)操作上要充分考慮到這兩個方面的辯證關(guān)系。當(dāng)有載調(diào)壓開關(guān)操作時要盡量選擇合適的擋位,避免對電爐變壓器造成大的沖擊。按照ABB公司的建議,在33kV,50Hz工頻下使用時,變壓器有載調(diào)壓開關(guān)最高檔選在12擋較為適宜,經(jīng)過分析認(rèn)為最高擋選在13擋更經(jīng)濟,其效果如何還有待通過生產(chǎn)實踐的驗證?! ?/div>